當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)電子產(chǎn)品 > 無源元器件 > 晶體管
發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:99
關(guān)鍵詞:自動(dòng)粘片機(jī);PLC;設(shè)備改造
0引言
近年來,電子產(chǎn)品越來越小型化,對(duì)電子器件的外形尺寸要求也越來越高,SOT.23就是晶體管小型化中的一種封裝,其外形只有一粒米大小,被廣泛地應(yīng)用在平板電視、手提電腦、手機(jī)等電子產(chǎn)品中。自動(dòng)粘片機(jī)是SOT一23封裝中的關(guān)鍵設(shè)備,目前設(shè)備完全依賴進(jìn)口,一臺(tái)設(shè)備動(dòng)輒幾十萬,甚至上百萬元,讓很多生產(chǎn)TO.92封裝的企業(yè)對(duì)投資SoT-23望而卻步,因此改造現(xiàn)有設(shè)備,使產(chǎn)品升級(jí)換代就顯得頗為迫切與重要。
SOT一23封裝與TO一92封裝的主要區(qū)別在于:TO-92封裝采用條狀框架,框架硬,焊盤大,粘結(jié)一個(gè)芯片之后就必須進(jìn)位一次,SOT一23封裝則常采用卷帶框架,框架軟,焊盤小,且框架容易氧化,通常粘結(jié)幾個(gè)芯片之后才進(jìn)位一次。南韓KDB-140自動(dòng)粘片機(jī)原來生產(chǎn)TO一92封裝,為了能生產(chǎn)SOT一23封裝,必須在設(shè)備原有基礎(chǔ)上進(jìn)行主機(jī)結(jié)構(gòu)與自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
1主機(jī)結(jié)構(gòu)
KDB一140生產(chǎn)TO一92時(shí),條狀框架從上料器中逐排分離出來,然后進(jìn)入軌道,粘結(jié)完芯片之后,進(jìn)入卸料器,以便送到下工序中。生產(chǎn)SOT·23時(shí),盤狀卷帶框架慢慢釋放,進(jìn)入封閉軌道中,粘結(jié)完芯片以后在自動(dòng)切斷機(jī)中切成條狀,然后再送到下道工序。由于框架不同,生產(chǎn)TO一92時(shí)的上料器、軌道和卸料器都要被拆除,重新設(shè)計(jì)放帶機(jī)構(gòu)和封閉軌道。
1.1放帶機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)
SOT一23框架厚為0.1mm,非常柔軟,一般是卷在一個(gè)塑料筒軸心上,為了防止框架變形,每層框架之間用一層紙隔開。工作時(shí)將卷帶插在一個(gè)交流電機(jī)帶動(dòng)的軸上,框架一頭伸進(jìn)封閉軌道內(nèi),由進(jìn)料器電機(jī)拖動(dòng)框架向前運(yùn)動(dòng),卷紙一頭盤繞在由力矩電機(jī)帶動(dòng)的轉(zhuǎn)盤上,力矩電機(jī)一直通電。當(dāng)上極限傳感器感應(yīng)到框架時(shí),交流電機(jī)動(dòng)作,卷帶緩慢地釋放出來,同時(shí)力矩電機(jī)開始收緊紙帶,直到下極限傳感器感應(yīng)到框架,交流電機(jī)和力矩電機(jī)才停止運(yùn)動(dòng)。為了防止框架釋放進(jìn)程中,由于卷帶盤卷得太緊或太松,造成框架釋放不出來,或一次釋放得太多,造成框架變形,在框架釋放路徑上設(shè)置了2個(gè)接地傳感器,平時(shí)處于高電位,當(dāng)框架碰到任一個(gè)接地傳感器時(shí),相應(yīng)傳感器變成零電位,機(jī)器立即停機(jī)報(bào)警,整個(gè)放帶機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1.2封閉軌道的設(shè)計(jì)
SOT·23框架平放在封閉軌道內(nèi),在軌道出口處有一個(gè)伺服電機(jī),當(dāng)一列框架完成芯片粘結(jié)后,電機(jī)立即運(yùn)轉(zhuǎn),拖動(dòng)框架迅速向前運(yùn)動(dòng),在軌道入口處安裝了一個(gè)對(duì)射型光纖傳感器,當(dāng)框架前進(jìn)一個(gè)節(jié)距時(shí),光纖傳感器感應(yīng)到框架的定位孔,立即控制電機(jī)停止。SOT·23封裝一般在410-45013的高溫下采用共晶粘結(jié),框架在高溫下極易氧化,因此在封閉軌道內(nèi)按19:1的比例通AN,和H,混合氣體,保護(hù)框架不被氧化,整個(gè)封閉軌道的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
2控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1硬件結(jié)構(gòu)
KDB一140自動(dòng)粘片機(jī)原有的上料器、軌道和卸料器在開機(jī)和運(yùn)行過程中,有自檢和運(yùn)動(dòng),它們與整機(jī)運(yùn)行之間有一定的時(shí)序和配合關(guān)系?,當(dāng)這3部分被拆除之后,由于其相應(yīng)的控制電路和程序與整機(jī)固化連接在一起,不能更改。因此需要通過PLC來接收傳感器的信號(hào),并按照整機(jī)運(yùn)行時(shí)的時(shí)序要求,及時(shí)將信號(hào)反饋給粘片機(jī),使自動(dòng)粘片機(jī)能正常運(yùn)行。
由于一般PLC采用DC24V電源,粘片機(jī)控制電壓使用DC5V電源,為了防止干擾,保證粘片機(jī)動(dòng)作可靠,對(duì)PLC與粘片機(jī)之間的信號(hào)連接采用P521進(jìn)行光電隔離。新增加的放帶機(jī)構(gòu)和封閉軌道的進(jìn)位電機(jī)運(yùn)動(dòng)也由PLC控制,放帶機(jī)構(gòu)的任務(wù)是保證在框架不變形的基礎(chǔ)上,及時(shí)為進(jìn)位電機(jī)進(jìn)位提供框架。為了配合整機(jī)運(yùn)動(dòng)時(shí)序,進(jìn)位電機(jī)的起始信號(hào)取自原機(jī)的條狀框架進(jìn)位信號(hào),由于原機(jī)的進(jìn)位信號(hào)為5V的脈沖信號(hào),脈沖時(shí)間為200ms,為了防止信號(hào)干擾產(chǎn)生誤動(dòng)作,PLC通過光電隔離對(duì)原機(jī)的脈沖信號(hào)計(jì)數(shù),當(dāng)數(shù)到5個(gè)脈沖之后,PLC以更高的頻率給封閉軌道進(jìn)位電機(jī)發(fā)出脈沖指令,力保在200ms之內(nèi),光纖傳感器能感應(yīng)到框架的定位孔,從而能按照時(shí)序要求準(zhǔn)確地進(jìn)位,PLC接口及硬件結(jié)構(gòu)如圖3所示。
由于PLC需要對(duì)原機(jī)進(jìn)位高頻脈沖計(jì)數(shù),并要發(fā)出更高頻率的脈沖信號(hào),根據(jù)輸入輸出總點(diǎn)數(shù),實(shí)際選用FXlN-。oMT PLC,其高速計(jì)數(shù)器可以捕獲60kHz的脈沖,高速輸出響應(yīng)達(dá)到100kHzl21。
2.2程序設(shè)計(jì)
KDB-140粘片機(jī)開機(jī)時(shí),按順序?qū)λ袀鞲衅鳡顟B(tài)都要進(jìn)行檢測(cè),各運(yùn)動(dòng)部件相應(yīng)地回到原位,當(dāng)檢測(cè)到上料器、軌道和卸料器時(shí),PLC發(fā)出信號(hào)給對(duì)應(yīng)的傳感器接口,使自動(dòng)粘片機(jī)主機(jī)認(rèn)為相應(yīng)部分的動(dòng)作已經(jīng)完成,開始下一部分檢測(cè),直至所有部分檢測(cè)完畢,進(jìn)到工作狀態(tài)。
自動(dòng)運(yùn)行中,當(dāng)PLC檢測(cè)到粘片機(jī)5個(gè)進(jìn)位脈沖信號(hào)時(shí),立即發(fā)出高頻脈沖,使框架在封閉軌道內(nèi)迅速行進(jìn)一個(gè)節(jié)距,以便粘結(jié)芯片;當(dāng)SOT.23框架行進(jìn)到接近放帶機(jī)構(gòu)上極限傳感器時(shí),放帶機(jī)構(gòu)同時(shí)動(dòng)作,將框架源源不斷地釋放出來,直到下極限傳感器感應(yīng)到框架才停止,如此不斷循環(huán),整個(gè)控制流程如圖4所示。
TEXT-ALIGN: center">
3結(jié)論
一臺(tái)設(shè)備改造總共約需5萬元人民幣,機(jī)器產(chǎn)能與產(chǎn)品質(zhì)量維持原有水平,機(jī)器開機(jī)、操作過程不變,運(yùn)行可靠,滿足了企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)換代的需要,具有進(jìn)一步的推廣價(jià)值,現(xiàn)已有多臺(tái)同類型的設(shè)備改造后投入生產(chǎn)。了解更多PLC技術(shù)、資訊、分析報(bào)告文章,請(qǐng)點(diǎn)擊查看http://plc.jlck.cn/ 2011年P(guān)LC企業(yè)“爆”團(tuán),新鮮技術(shù)全接觸。
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV