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發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:63
電磁閥是壓縮機(jī)吸人濕空氣后,在冷卻時(shí)形成的水分使氣動(dòng)裝置的元件生銹、影響氣動(dòng)元件動(dòng)作。
水分造成的影響如下:
1.管道。造成管道內(nèi)部生銹;管道腐蝕,造成空氣漏損,容器破裂;管道底部滯留水份造成空氣流量不足,壓力損失增大。
2. 元器件。
管道生銹,加速過濾器網(wǎng)眼堵塞,使過濾器不能工作;
管內(nèi)銹屑進(jìn)入閥門內(nèi)部,引起動(dòng)作不良,空氣泄漏;
銹屑使元器件咬合,不能順利運(yùn)轉(zhuǎn);
直接影響氣動(dòng)元器件的零部件,引起轉(zhuǎn)換不良,空氣泄漏和動(dòng)作不穩(wěn)定;
水滴侵入執(zhí)行器內(nèi)部,造成動(dòng)作不良;
水滴進(jìn)入元器件內(nèi)部,使不能順利運(yùn)轉(zhuǎn);
水滴沖洗潤滑油,使?jié)櫥涣?,閥門動(dòng)作失靈,執(zhí)行元件運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定;
閥內(nèi)滯留水滴造成流量不足,壓力損失增大;
發(fā)生水擊現(xiàn)象引起元器件損壞。
3. 環(huán)境。從排氣口向外放出的泄放水,污染環(huán)境。水分造成的故障可采用的故障處理方法是除水,即壓縮機(jī)出口溫度下降到使所含水分析出水滴,并排除。為此,在壓縮機(jī)后應(yīng)設(shè)置和安裝冷卻器和分離器,在壓縮機(jī)人口安裝空氣過濾器。水平管道有一定斜度,在低端安裝排水閥。出口安裝干燥器。
電磁閥采用的除水措施如下。
a.吸附除水法:用吸附能力強(qiáng)的材料吸附水分,例如用硅膠、鋁膠和分子篩等
b.壓力除濕法:提高壓力,使體積縮小,溫度降低,從而析出水滴。
c.機(jī)械除水:用機(jī)械阻擋、旋風(fēng)分離等除水。
d.冷凍除水:用制冷設(shè)備使空氣冷卻到露點(diǎn)以下,使水氣凝結(jié)成水析出。
熱交換器內(nèi)部發(fā)生泄漏的可能性檢查
將熱交換器總成從設(shè)備上卸下來,次是在液腔中充滿水,將油控中的液壓油放干凈,注入壓力為0.78Mpa的壓縮空氣,保持60分鐘,觀察液腔中的水面,液面無變化,也沒有氣泡溢出,再次證明液壓油不能進(jìn)入冷卻液中。第二次是在油腔中充滿水,將液腔中的冷卻液放干凈,同樣注人壓力為0.78Mpa的壓縮空氣,保持60分鐘,觀察油腔中的水面,同樣液面無變化,也沒有氣泡溢出,證明冷卻液也不能進(jìn)入液壓油中。為了排除因工作溫度的不同對測試結(jié)果準(zhǔn)確性的影響.我們對注人熱交換器的水加熱到90C,再按照上述方法進(jìn)行測試,其結(jié)果還是-樣。由此可以肯定,熱交換器是完好無損的,不存在內(nèi)部發(fā)生泄漏的可能性。
換向閥的常見故障
換向閥的故障主要表現(xiàn)為機(jī)械故障及電磁先導(dǎo)閥故障。機(jī)械故障主要表現(xiàn)為動(dòng)作不良和泄露,其主要原因有壓縮空氣中有冷凝水、混入粉塵、鐵銹、異物、密封圈質(zhì)量、潤滑不良等。電磁先導(dǎo)閥故障主要是鐵芯的機(jī)械故障,異物侵入后阻塞氣路或造成動(dòng)作不良,電器故障等。
標(biāo)簽: 電磁閥
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