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      類型分類:
      科普知識
      數據分類:
      PTC機柜加熱器

      可編程邏輯繼電器在PTA裝置上的應用

      發布日期:2022-04-18 點擊率:102

      0 前言
        我廠PTA裝置1995年7月開工,隨著時間的流逝,部分設備逐漸出現老化、故障率升高、備件定貨來源中斷等問題,給裝置正常生產帶來了較大困難。為解決這些問題,選用SIEMENS公司的LO—GO!可編程邏輯繼電器,對PTA生產中的空壓機、氮壓機、袋式過濾器反吹控制系統的控制作了改造和優化。LOGO!是SIEMENS公司推出的通用邏輯模塊,集成有:控制功能、操作和顯示單元、電源、用于擴展模塊的接口、預制的基本功能(通斷延時繼電器、電流脈沖繼電器、軟開關)、時間開關、二進制指示器、輸入和輸出。
      1 空壓機潤滑油壓開關三選二控制
      1.1 存在的問題
        空壓機是化纖廠PTA裝置的核心設備,其運行工作的正常與否直接影響全氧化裝置的生產。若潤滑油壓開關誤動作,則會聯鎖空壓機停機,從而導致氧化裝置停車。我廠出現過2次PSLL6684油壓開關誤動作聯鎖空壓機停機,從而導致氧化裝置停車,給氧化生產帶來較大的損失。
      1.2 解決問題的思路及方法
        為避免PSLL6684油壓開關誤動作聯鎖空壓機停機,又要確保實際潤滑油壓低時必須停機,對空壓機的PSLL6684潤滑油油壓開關低聯鎖回路作了三選二改造。增加2個油壓開關,在不改變聯鎖通道的前提下,利用LOGO!可編程繼電器,編作三選二程序,從而實現PSLL6684潤滑油油壓開關低聯鎖回路三選二功能。即用3個油壓開關檢測潤滑油油壓,只有當2個以上開關動作時才輸出,聯鎖回路啟動,使空壓機停止運轉,確保設備不損壞。選用的是LOGO 112/24RC0可編程繼電器,12/24 V供電,8個數字量輸入,如下述:

      Q1=I1×12+12×13+I1×13.

      式中:I1為PSLL6684;12 為PSLL6684A;13為PSLL6684B。

       

      1.3 具體實施步驟
        在原PSLL6684處并接3個油壓開關(PSLL6684,PSLL6684A,PSLL6684B)檢測潤滑油油壓,將其常開接點引入盤內LOGO!可編程繼電器I1,I2,I3輸入端子,把輸出端子Q1與原聯鎖回路連接,只有當2個以上開關接點動作時Q1才輸出,聯鎖回路啟動,使空壓機停,確保設備不損壞。
      2 氮氣壓縮機報警指示盤的功能
      2.1 存在的問題
        PTA裝置氮氣壓縮機C一830A/B是提供氮氣的,在氧化反應器D1.301緊急停車時,為氧化反應器D1—301和第一TA結晶器D1-401提供2 h的惰性氣體;在開車和反應器處于“保持”狀態時,裝置也需要間歇使用高壓惰性氣體,以保證反應器的安全。2005年l1月12日開工時,報警指示盤TOSHIBA的PLC(型號:PROSEC EX M40/20)出現電源故障,修復電源后又發現其CPU不能運行,造成該PLC徹底報廢,由于沒有備件,報警指示盤徹底癱瘓,使操作人員不能對壓縮機運行的正常與否進行監控,給工作人員帶來極大不便,出現故障更是無從判斷。
      2.2 解決問題的思路及方法
        為了確保氧化裝置氮氣壓縮機C一830A/B的正常運轉,不影響氧化裝置的生產,組織力量對氮氣壓縮機C-830A/B的報警指示盤做了改造,利用5個sI—EMENS的可編程繼電器LOGO!,按照工藝生產要求自行編程、安裝、調試。經過實驗和工藝人員確認,完全符合原設計要求,為氧化裝置生產的安全、平穩、高效奠定了基礎。整個系統共包括輸入點24個,輸出點21個,部分示例如:
        SUMPER HEATER油槽加熱器、COMP.RUN—NING壓縮機運行、MOTOR HIGH TEMP馬達溫度高、LOW OIL PRESSURE油壓低、HIGH OIL TEMP油溫高、HIGH TEMP SUCTION DAMPER空吸阻尼器溫度高、HIGH TEMP DISCHARGE DAMPER排出阻尼器溫度高、HIGH GAS TEMP氣體溫度高、LOW GASPRESSuRE氣體壓力低、Low OIL PREPRESSuRE預油壓低、HIGH GAS SYS,REM PRESSURE氣體系統壓力高、LAMP TEST燈試、ACKNOWLEDGE確認。

       

      2.3 具體實施步驟
        利用5個SIEMENS的可編程繼電器編程,實現氮氣壓縮機C一830A/B現場加熱器、電機的運行狀態、溫度和壓力的報警指示燈閃爍,確認后指示燈長亮,復位后指示燈滅以及燈試等功能,安裝方便又快捷,效果良好。
      3 袋式過濾器反吹系統定時吹掃功能
      3.1 存在的問題
        袋式過濾器是回收PTA粉塵的,PTA被惰性氣體送人儲罐后,氣體和粉塵分離,氣體排放人大氣,粉塵落人儲罐。但是由于慣性擴張,接觸阻留,靜電等綜合作用,粉塵堆積在頂部,會造成尾氣排放不暢,致使罐內壓力過大;另外,氣體還會帶出PTA粉塵進人大氣,造成環境污染,所以,頂部過濾器的反吹系統是極其重要的。原設計利用單板機控制,對過濾器濾袋通過8個反吹管線進行自動定時吹掃。吹掃后的PTA粉塵重新回到儲罐,氣送尾氣也能順利排出,之后出料,打包,保護周圍的大氣環境。但是,在2006年3月,由于其反吹系統KC板處理器燒壞,且廠家已經停止生產該產品,使得該系統癱瘓。要盡快解決問題,還要節省資金,為此,利用現有的LOGO!可編程繼電器對它進行技術改造,保證裝置的平穩運行。
      3.2 解決問題的思路及方法
        為了讓PI一1903A袋式過濾器反吹系統穩定運行,利用LOGO!可編程繼電器編程來代替以前的KC板,系統保持原有的功能。
        1個輸入,4個輸出;I1:電源及啟動輸入;Q1,Q2,Q3,Q4:控制反吹系統電磁閥

       

      3.3 具體實施步驟
        利用電源供電作為系統啟動條件,驅動一個異步脈沖發生器,依次驅動4個上升沿延時繼電器,使4個電磁閥通過中間繼電器驅動循環動作吹掃袋式過濾器。
      4 結論
        所有技術改造后,設備運行正常,為氧化生產安、穩、長、滿、優,減少裝置非計劃停工提供了保障。為裝置安全操作創造了良好的條件。可編程邏輯繼電器LOGO!在裝置實際中的應用,有以下優點:
        (1)沒有操作單元,價格低廉;(2)較通常的硬件要求更小的機柜空間;(3)較獨立的硬件設備更為靈活和經濟;(4)可替代2—3個常規的開關裝置;(5)可通過LOGO!軟件讀取數據

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